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讨论JTS-1、JTS-2和ZX脱硫剂在甲醇出产中的效果与运用。

讨论JTS-1、JTS-2和ZX脱硫剂在甲醇出产中的效果与运用。

发布时间:2025-01-03 | 作者: 粉磨项目

  甲醇出产对质料气中硫含量的要求都比较严厉,因为硫可使铜基甲醇组成催化剂发生永久性中毒失掉活性,所以,微量硫的脱除就成为甲醇设备能否平稳运转的要害。我公司有一套20kt/a的单醇出产设备,其催化剂要求质料气中硫的含量不大于0.1×10-6。为满意规则的要求,咱们在脱碳后设置了一套精脱硫设备。精脱硫技能的要害是脱硫剂的挑选,我公司自2004年6月开端运用河南省长葛市星火化工厂出产的JTS-1、JTS—2常温活性炭精脱硫剂,对硫化氢的脱除效果杰出;本年5月初部分替换为JTZX转化吸收型精脱硫剂,运转2个多月效果显着。

  我公司的精脱硫出产的根本工艺为典型的“夹心饼”工艺,即前后为精脱硫塔,中心为水解塔,通过脱碳后的质料气进入预脱硫塔,一起补入少数蒸汽和空气,在预脱硫塔中装有常温精脱硫剂,首要脱除无机硫(H2S),再通过预热器将质料气加热到80℃左右进入水解塔,水解塔中装有水解剂,把有机硫(首要为COS)水解为无机硫,经水冷器降温至30℃左右进入精脱硫塔,进一步脱硫至塔出口质料气总硫含量≤0.1×10-6,然后进入紧缩组成工段。精脱硫工艺流程见图1。

  我公司甲醇设备于2004年4月初开端试出产,开始的精脱硫剂为氧化铁常温精脱硫剂,因为多种原因,运用不到3个月,出口含硫就已超支,并有放硫现象(塔出口高于塔进口的含硫量),不得不替换精脱硫剂。通过多方调研比较,咱们决议选用质忧价廉的河南省长葛市星火化工厂出产的JTS-1、JTS-2型常温活性炭精脱硫剂,自2004年6月运用以来(期间累计有近7个月停产),出口H2S一向为未检出。针对出口COS、CS2含量超支现象,本年5月初,咱们又把精脱硫塔的脱硫剂替换为河南省长葛市星火化工厂出产的JTZX转化吸收型常温精脱硫剂,运转2个多月,出口H2S、COS、CS2含量均为未检出。

  质料气中的COS受脱硫剂的催化效果水解为H2S,质料气中的H2S和水解转化生成的H2S与残存的O2效果生成单质硫沉积在活性炭载体的空地中,CS2、噻吩、硫醇、硫醚等有机硫在脱硫剂的活性效果下,被载体活性炭吸附而被脱除。其反应式为:

  我公司的2台精脱硫塔标准相同,直径都为2m,填料段总高4m,分为二段。2004年6月装填时,预脱硫塔中装有JTS—1型常温活性炭精脱硫剂共9m3,均匀分装为二段,每段下部装有部分本来尚有活性的氧化铁精脱硫剂,以保证装填高度。精脱硫塔中装有JTS-2型常温活性炭精脱硫剂共13m3。装填时,每段底部为丝网、瓷球、焦炭,以保证精脱硫剂不下漏和布气均匀;每段顶部压有丝网、瓷球,以防吹翻。因粉尘不太多,没有过筛。精脱硫剂装填时尽量保证密度均匀、水平高度一致,避免偏流。2006年5月仅把精脱硫塔中的JTS-2型常温活性炭精脱硫剂替换为JTZX转化吸收型常温活性炭精脱硫剂,共装填14m3,装填办法相同。

  湿度:要求脱除H2S湿度越大越好,最好是挨近饱和水汽,但禁止液态水进入精脱硫剂床层。实在的操作时,在预塔进口添加蒸汽管,接连补人蒸汽,定时排放塔底倒淋。

  氧含量:O2是活性炭载体脱硫剂所必需的,理论上O2/H2S有0.5即可,实际运用时应大于理论值的2倍。一起,为保证系统安全,氧含量又不能过高,一般要求质料气中的氧含量不能超过0.5%。我公司精脱硫设备在脱碳之后,氧含量较低,为保证效果,实在的操作时用1台打气量为0.3m3/min的小空压机,自预塔进口补入空气,质料气中的氧含量均小于0.2%。

  检测仪器为湖北省化工研究院出产的HC-3型微量硫剖析仪,灵敏度0.03×10-6。运转期间的数据剖析见表2。

  从表2可知,河南省长葛市星火化工厂出产的JTS-1、JTS-2系列常温活性炭精脱硫剂对H2S的脱除效果杰出,对COS、CS2也有必定的脱除效果;JTZX转化吸收型常温活性炭精脱硫剂除坚持了对H2S的杰出脱除效果外,对COS、CS2的脱除效果显著提高。对有用维护甲醇催化剂活性,延伸甲醇催化剂寿数,起到较大效果。

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